摘要:工业脱硫石膏水分大,用石膏库储存容易堵料,石膏断料现象频繁,出磨水泥SO3含量波动大,水泥质量影响大。为解决工业脱硫石膏断料问题,公司从节约成本方面考虑,在2台水泥磨入辊压机物料皮带旁各建一个脱硫石膏仓。保证脱硫石膏喂料稳定,降低出磨水泥质量稳定,降低了出厂水泥质量风险。
0引言
公司有2台规格为φ3.8×13米+成都光华CDG辊压机,水泥磨设计能力t/h。为进一步节约原料成本,公司在水泥粉磨中,用工业脱硫石膏替代天然石膏进行SO3配料,脱硫石膏储存在石膏库,在生产中,由于脱硫石膏水分大,在库内结块,堵下料口,处理难度大,配料时下料困难,生产中断料频繁,出磨水泥SO3控制难度大,SO3波动大,合格率低,影响出厂水泥质量,频繁断料造成水泥生产成本上升。为此我们在磨头进行技术改造,安装了脱硫石膏仓,利用计量称进行配料,达到了预期改造的目的。
1存在的问题:
水泥粉磨中,用工业脱硫石膏替代天然石膏进行SO3配料,脱硫石膏储存在石膏库,在生产中,由于脱硫石膏水分15%,水分大,在库内容易结块(见图1),堵下料口,处理难度大(见图2)。配料时下料困难,生产中断料频繁,出磨水泥SO3控制难度大,SO3波动大,合格率低,影响出厂水泥质量,频繁断料造成水泥生产成本上升。质量风险高等一系列问题。脱硫石膏在使用中不正常,用天然石膏费用高,不经济。给公司水泥磨稳定运行带来很大困难。
图1:脱硫石膏在库内结块情况
图2:处理难度大,处理时间长
从上表数据数据可以看出,两台水泥磨出磨水泥SO3控制不稳定,合格率偏低,影响出厂水泥稳定性。
2技术改造:
2.1技术改造内容:
为解决脱硫石膏断料问题,公司在祁连山系统进行调研,系统内没有用可控流量防堵卸料器卸脱硫石膏的案例,只有成县祁连山公司在黏土库底安装了可控流量防堵卸料器,使用效果稳定。决定借鉴成县公司黏土库底安装流星防堵卸料器,将1#、2#水泥磨脱硫石膏进料系统改造和卸料装置列入年技术改造项目,投资万元对石膏1#、2#水泥磨脱硫石膏进料系统及1#、2#水泥磨两个卸料装置改为可控流量防堵卸料器改造,。
年4月15日,公司在组织实施方案前,组织专业技术人员对技术改造方案进行讨论。认为工业脱硫石膏水分比黏土水分大,在石膏库内容易结库壁,造成库容降低,容易出现蓬料,造成脱硫石膏配料不稳,技术改造后并不能彻底解决解决工业脱硫石膏配料波动大的问题。为从根本上解决脱硫石膏断料,决定从成本节约,实用性等方面综合考虑,决定在1#、2#水泥磨辊压机前混合皮带旁空地建各建一个钢板仓,钢板仓锥部安装空气炮一个和振动电机装置。
2.2脱硫石膏仓施工:
年4月25日进行施工,用废旧钢板各安装(长)3.5米×(宽)3.7米×(高)2.5米的一个钢仓,装载量8t,钢仓下面安装拆除的旧转子秤(见图三),脱硫石膏经皮带输送到物料皮带混合搭配入辊压机磨头仓(图四)。
图三:钢板仓下安装拆除的旧转子秤
图四:脱硫石膏皮带输送
2.3工业脱硫石膏断料问题解决:
工业脱硫石膏水分大,为解决脱硫石膏在配料过程断料问题,在两个钢板仓锥体各安装振打电机和空气炮,振打电机安装控制箱,断料时振打电机自动振打(见图五)。下料口堵料严重时空气炮启动定期进行处理,在短时间能够解决堵料,能够实现脱硫石膏正常搭配使用。
图五:电机自动振打装置
图六:空气炮振打装置
2.3脱硫石膏钢板仓及附件示意图:
3投资费用:
脱硫石膏仓利用废旧钢板制作,皮带秤,输送皮带裁剪废旧皮带,转子秤利用拆除的DEL旧转子秤。本次1#、2#磨脱硫石膏钢板仓安装费用合计8万元。脱硫石膏钢板仓施工简单,施工周期短,投资费用低。
4产生效益
通过在磨头输送皮带旁安装脱硫石膏钢仓,节约技术改造投资费用万元,更好解决了脱硫石膏在配料库内结块堵塞断料等问题。脱硫石膏在钢板仓能够正常使用,出磨水泥SO3在控制范围之内,能够满足各品种水泥SO3控制指标。用脱硫石膏替代天然石膏,每吨石膏节约成本30元/吨,年节约成本万元左右,经济效益非常可观,同时降低岗位人员劳动强度。
从上表可以看出,安装脱硫石膏钢板仓前,出磨水泥SO3合格率偏低,在安装脱硫石膏仓后,出没水泥SO3达到控制范围,合格率逐月上升,出厂水泥质量可控。
5仍需完善的地方:
1#、2#水泥磨脱硫石膏仓建在露天位置,冬季气温低,要对脱硫石膏钢板仓做保温防冻工作,以防脱硫石膏结冻卡称,造成石膏断料问题。
6结束语
在水泥生产中,固废利用是企业降本增效主要途径,公司通过小改小革,在水泥磨入辊压机混合皮带旁利用废旧物品安装脱硫石膏仓,解决了脱硫石膏在库内结块,堵塞下料口等问题,实现了工业脱硫石膏应用,节约技术改造投资费用万元,产生较大经济效益。所以对工艺设备完整性进行排查,对存在问题进行小改小革,技术创新,能够实现节本增效,实现固废等资源综合利用。
作者:王志红张掖祁连山水泥有限公司近期重点文章推荐
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