鑫塔水泥公司日产吨的熟料生产线于年7月建成投产,运行后产量迟迟没有达标,—年期间经过几次技术改造,回转窑实现了达产达标,窑最高日产量曾达到吨,其中年回转窑平均日产量t,熟料实物煤耗kg/t,标准煤耗.6kg/t,熟料综合电耗79kwh,熟料3天强度28.02Mpa,28天强度平均为55Mpa。
年末,山东棱角科技公司针对鹤岗鑫塔的运行现状以及存在的问题,在首先进行系统性热工标定的基础上,按照分步实施的原则,出具了第一阶段的技改方案,利用年底大修期间完成改造,于年4月2日零点投料,经过一个多月的调试,回转窑运行正常,热工制度较稳定,产量t/d-t/d,实物煤耗kg/t左右,标准煤耗kg/t,熟料综合电耗68kwh/t,熟料3天强度平均值28.25Mpa,28天强度平均为56Mpa,提产后预热器系统负压比改造前降低Pa左右。
一、技术改造情况
(1)更换窑头燃烧器,提高对物料的适应能力,增强煅烧。
(2)烟室尺寸加大,改窑尾斜坡和风冷下料舌头,将窑尾烟室扩大,斜坡最小处有效通风面积由2.5m2扩大至3m2。
(3)缩口改造,将缩口尺寸由φ1.65m改为φ1.80m。
(4)更换C4新型微动翻板阀两台、广角冲力可调式撒料箱两台,C5微动翻板阀两台,增强锁风和物料分散效果。
(5)更换分解炉燃烧器四根,强化煤粉燃烧,提高入窑物料分解率。
(6)取消分解炉上部喷腾缩口,并鹅颈管弯头改为防积灰弯头,减小系统阻力,延长物料在炉内的停留时间。
(7)根据标定计算,将C2上升烟道扩大内径。C2上升烟道外径由mm改为mm,进一步降低系统阻力,延长物料在C2上升烟道停留时间,提高换热效果。
(8)C1内筒增设反射屏,减少二次扬尘提高分离效率。
C2出口管道改造后图
鹅颈管防堵弯头图
二、调试过程
开机后,由于设备、电气等故障较多,十多天一直未连续运行,中间停机次数多达十多次。工艺系统一直未完全稳定下来,给工艺调整带来了一定的困难,后期运转率逐渐提高。在设备运转正常的前提下,逐步稳定头煤喂料量,稳定分解炉出口温度(温度波动由℃-℃降低至℃-℃),稳定篦冷机一段料层厚度(mm左右),同时对入厂石灰石及原煤进行搭配,以稳定原燃材料成分,调整生料配料,提高熟料液相量,减少窑头飞沙等措施,回转窑逐步稳定,熟料日产量稳定在t/d-t/d。
1、调试期间暴露的问题
调试期间,除了设备电器故障停机外,还存在以下主要问题:
(1)两台喂煤秤喂煤波动大,尤其是头煤,由于煤磨在窑尾布置,管道输送距离相对长有一定的影响,经过排查,煤粉秤消风管道堵塞,失去消风作用,对喂煤也有影响,处理后,相对稳定。
(2)由于受检测条件限制,每天只做两次生熟料的全分析,在本班结束后做本班的综合样,存在滞后性,对生产指导操作意义不大。出磨和入窑生料只做钙铁分析。
(3)出于各方面的原因,石灰石品质波动大,导致配料波动大,不易控制。
(4)原煤没有均化系统,采用铲车上料,导致煤粉质量控制不稳定。
初期偶尔有黄心料,经过调整三次风阀和改善篦冷机操作,基本消除。调试期间,黄心料出现的几率很少。熟料外观相比去年有很大改观。
(5)篦冷机上风不均,热室风有穿透现象,产量高时冷却能力不足,出篦冷机熟料温度偏高,影响熟料的强度。
2、调整思路
(1)篦冷机为sfl的四代机,料层控制不宜超过mm,在此基础上,开大前段急冷风机,保证窑内供风量、提高急冷效果。
(2)优化喷煤管的风机风量匹配,经摸索配置如下
中心风在10kpa左右。
(3)配料方面,提高液相量、KH,在此基础上适当降低熟料游离钙,提高三钙含量。
(4)产量方面,在保证熟料的基础上,喂料量逐步增加到t/h,从系统能力看还有加产空间,受生料磨和篦冷机等限制,最终将窑产稳定在-t/h,入窑斗提电流约A左右。经过熟料产量过磅标定,喂料量为t/h时候,产量达到吨。
三、回转窑技术改造后暴露出的问题及今后整改方向
1、窑提产后,篦冷机冷却能力表现为不足,出篦冷机熟料温度偏高,影响熟料的强度,条件允许时需要对篦冷机进行技术改造,提高篦冷机的冷却效果。
2、原煤稳定性不佳需要增设原煤均化设施,提高入窑煤粉的均匀性,为窑热工制度的稳定奠定基础。
3、头、尾煤波动大,影响窑进一步提效,需要更换进口的头、尾煤秤或在煤粉仓下增设稳流仓,稳定喂煤量。
4、进一步更换C1—C3预热器锁风阀,增强预热器的锁风效果,降低内循环,进一步提高预热器的分离效率。
5、原材料均化,配料质量合格率的提高方面需要采取更有效的措施。
6、按棱角科技第二阶段方案,应该还有10度电耗的挖潜空间。
四、技术改造效果
经过此次技术改造,产量稳定在t/d以上,熟料外观色泽和结粒状况有很大改善,熟料强度28d平均提高1MPa,电耗下降11kwh/t,实物煤耗下降20kg/t,标准煤耗由.6kg/t降低至kg/t。
作者:黑龙江鹤岗鑫塔水泥公司姜文举
棱角科技山东棱角科技汇聚了中国水泥行业大批精英人才,在气体分析、后方岩相分析、调试技术等方面独树一帜,独有的预热器技改、阀和撒料装置、四代机和三代机结合的篦冷机技术、煤磨改造技术、燃烧器技术等,可因企施策,实施全面性、系统性、接地气的水泥生产线技术改造,是解决水泥企业生产难题、节能降本、提质降耗的专业性公司。联系人:李先生近期重点文章推荐
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