菲斯特转子秤在生产过程中,经常会遇到下煤不畅的现象,主要是蓬仓引起的,而造成菲斯特转子秤蓬仓的原因很多,有煤湿蓬仓、转子间隙大窜风蓬仓、风压高风蚀设备磨损、收尘器失效等,本文就我公司遇到的几种情况及措施作一浅析。
我公司从年运行以来一直使用台菲斯特煤粉转子秤,遇到多次煤粉下料不畅和计量偏差的问题,每次调整均对发现的问题采取了相应的措施,经过多年的实践,彻底解决了下煤不畅和计量偏差的问题。
1 煤湿蓬仓(1)共性问题。回转窑检修后开机,煤磨刚开始制备煤粉,没有热风烘干,煤粉水分大,点火用煤前入仓,易造成蓬仓引起的下煤不畅。实践中采取了有效的措施,将煤粉转子秤提前空机运行,需要带煤时,再开煤磨入煤粉,煤粉在仓内上入下出,仓内煤粉始终处于移动状态,不易蓬仓。
回转窑点火前,在原煤堆场,晾晒近t原煤,降低原煤外水,有效解决了开始无热风制备煤粉时,煤粉水分大的问题。
()煤湿结皮挂壁引起的蓬仓。秋冬季交接空气湿度大的时候,空气中水分在50%以上,如果长时间启用仓助流,进入仓内水分较大的压缩空气反而增加了助流孔周围煤粉的水分,造成结皮挂壁。经过一段时间后,挂壁的煤粉结皮随着煤粉流动到下料管口,造成蓬仓。所以,煤粉下料通畅的情况下,仓助流和下料管助流不宜常开,特别是空气湿度大的时候,少开多停。
窜风蓬仓(1)转子与模板间隙大导致窜风,一般间隙为0.3~0.4mm为宜,转子上表面与上模板间隙过大,送煤风从转子上部间隙向煤粉下料管内窜风,在下料管出口处形成气囊,阻碍煤粉向下流动,造成蓬仓断料。
()备用转子和模板更换后,转子秤仍然窜风,蓬仓现象频繁出现。再次拆装转子后发现,转子与轴头接触不均匀(见图1),转动不灵活,转子与上、下模板间隙不均匀,出现硬接触现象,转子固定在了轴头上,转动时转子与模板间隙忽大忽小,不易校准,导致转子秤窜风大而蓬仓。用砂纸将轴头打磨后安装转子,目测转子与下模板间隙均匀,装秤后转子与上模板间隙校验0.4mm(均匀),运行后煤粉蓬仓现象消失。
图1 转子秤轴头
(3)送煤风压过高,窜风蓬仓。煤磨布置在窑尾的,窑尾送煤风压0kPa为宜,窑头送煤风压30kPa为宜;煤磨布置在窑头的,窑尾送煤风压30kPa为宜,窑头送煤风压5kPa为宜。风压过高容易窜风,长期窜风导致秤体风蚀,加剧窜风现象,见图,引起蓬仓现象频繁出现。
3 收尘失效(1)收尘管道堵塞,收尘失效,转子窜风不能外排,导致转子秤窜风蓬仓,在收尘管道安装振打电动机,定时振打,确保收尘管道畅通,煤粉蓬仓现象消失。
()收尘器锥部下料分格轮堵塞,收尘器锥部及滤袋之间集煤,导致收尘失效,转子秤窜风蓬仓,处理后,煤粉蓬仓现象消失。
4 采取的措施遇到以上窜风蓬仓现象,可以采取降低风机压力?Pa,气动闸阀关闭一半,煤粉仓保持0t仓重的措施,都会有明显效果。风压降低后,减少了煤粉仓内窜风;气动闸阀关闭一半减小了煤粉通过面积,同样减少了向煤粉仓内进风;煤粉仓保持0t可以保障进入煤粉仓内的风可以将煤粉悬浮起来,减少了蓬仓现象,但是,这些措施不能彻底解决蓬仓问题,采取以上措施后窑尾煤秤下煤趋势见图3。
图3 窑尾秤下煤趋势
经过多年生产实践发现,下煤不畅的原因是秤体窜风,在煤粉仓缩口处,形成气囊导致蓬仓。降低风压,限制仓重以及关闭闸板阀都是控制气囊的形成,可以增设中间仓,便于排出窜入秤体的气体。煤粉中间仓根据转子秤用煤粉量给定仓重量,分格轮根据中间仓仓重给定转速,确保仓重的恒定,仓内始终保持/3料位,秤体窜风将仓内煤粉悬浮,通过收尘管道排出,彻底解决了窜风蓬仓现象。
技改实施过程:原煤粉仓主体截取高度为1?mm,锥体向上提高1?mm;拆除原下料管,增设Ф1?mm锥体中间仓,仓容~3t;秤腿下增设称重传感器,用于中间仓内煤粉称重;中间仓上增设下料调速分格轮,根据中间仓设定重量相应给定煤粉;中间仓上连接收尘管道,将秤体窜风排入收尘器。增设的中间仓见图4。
5 效果我公司从年9月增设中间仓以来,没有再出现过煤粉下料不畅现象。年9月有过小的波动,仍然是收尘管道不畅造成的。以前6个月就需要更换一次模板和转子,改造后稳定运行了18个月才更换模板和转子。风蚀的现象仍然存在,但是没有影响正常下煤。增设中间仓后窑尾煤秤下煤趋势见图5。
图5 窑尾秤增设中间仓后运行趋势
作者单位:登封市嵩基水泥有限公司推荐阅读
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