致敬时代先锋徐矿三名员工获评江苏省劳模

近日,江苏省委办公厅、省政府办公厅公布年省劳动模范和先进工作者表彰名单,其中,江苏省矿业工程集团柳巷煤矿王欢、天山矿业公司王联合、孟巴项目部乔栓紧荣获江苏省劳动模范称号。

王联合——天山矿业公司开拓工区区长

在新疆创业的15年里,王联合发扬老黄牛精神,挑最重的担子、啃最硬的骨头,干在实处、走在前列,默默诠释着创业者心系企业的炙热情怀和无私奉献的精神风貌,被大家誉为戈壁滩上的老黄牛。

年12月,刚参加工作的王联合,被分配到徐矿集团庞庄煤矿开拓工区,立志成为一名优秀的掘砌工,一干就是35年。年,响应国家产业援疆号召,他毅然告别家人,来到天山矿业公司,因工作业绩突出,年王联合被表彰为徐州市优秀共产党员、同年荣获-年度徐州市劳动模范。

作为基层区队管理干部,王联合每月下井次数达24个以上。在他的带领下,开拓工区分别施工了米南主井、车场米刷扩升级改造、车场米刷扩升级改造等多项工程。特别是南主井施工,巷道全长近米、巷道断面21平方米,上山施工角度14度,采用炮掘,顶板淋水大、工程紧、质量要求高,王联合坚持盯在现场,跟在一线,把控安全关键,安全高效施工,为公司产能提升打牢了基础。去年,为保证北主井皮带顺利安装,王联合带领职工在一个超大断面岩巷独头掘进,一个月最高拿下了95米进尺。正是凭着这么一股韧劲,区队每月进尺平均超幅在20%以上,月平均进尺85米,工程质量月月被评为优良品。

王联合着力塑造品牌职工队伍,提升区队执行力和竞争力,将原来分章制定的安全、工程质量、生产任务等16大项内容,融入每月的生产计划中,使工作有标准、管理有制度、分配有依据。相继制定了《精细化管理岗位标准》和《精细化管理考核细则》等,进一步提高了区队管理水平。根据各生产时期的情况,王联合组织开展“班组台阶竞赛、月度优胜班组竞赛、合理化建议金点子”等竞赛活动,鼓励班组搞创新、多进尺,班组之间赛质量、比进度,赛效率、比安全,区队管理迈上制度化规范化轨道。区队先后涌现出以一批优秀班组长和一批品牌班组,有效提升了战斗力和向心力。

乔栓紧——徐矿集团孟巴项目部综采一区区长

年以来,乔栓紧带领综采一区干部职工先后安全回采5、D、、等13个工作面,累计产煤万吨。乔栓紧积极组织开展群众性技术创新活动,参与完成的强富水含水层下特厚煤层安全高效开采等多项关键技术得到行业认可。

作为采煤区队主管,乔栓紧深知肩上的重任。多年来,他牢固树立大局意识,坚持在大局中思考、在大局中定位、在大局中行动。在二期合同后期因井下涌水造成中断生产的情况下,业主方要求按时兑现合同承诺。乔栓紧带领全工区职工克服时间紧、任务重、人员紧缺等困难,于年8月份二期合同结束时,实现完美收宫,兑现了承诺,使得项目部顺利签署了三期合同。

巴拉普库利亚煤矿井下涌水量大、温度高,回采过程中,乔栓紧严格落实专家论证意见,每天跟班到现场,督促监控每架放煤时间、放煤量,并利用电子秤反算每天的采放高度。7工作面接近上分层面老切眼煤柱区域时,支架间的水碳清理非常困难。由于两只脚长时间浸泡,乔栓紧的脚引起多处溃烂,上井后撒把痱子粉进行简单处理后,下个班接着干。看着发白的创口,连医护人员都不忍直视。

为了高起点输出井工开采技术,乔栓紧组织开展群众性技术创新活动。多年来,他注重多灾源致灾机理研究,建立分层开采冲击地压“动静载叠加诱冲”致灾模型,参与完成强富水含水层下特厚煤层安全高效开采关键技术等。

王欢——江苏省矿业工程集团柳巷煤矿综采工区技术员

在花草滩煤矿工作期间,王欢不断总结经验进行技术创新,先后参与花草滩煤矿主井箕斗未卸空报警装置的应用与研究、副井天轮自动加油装置、主井口卸载视频系统改造等多项技术革新。在柳巷煤矿工作期间,作为该矿自动化建设成员,他攻坚克难实现工作面“一键启停”、自动跟机移架和采煤机记忆截割。

年3月,花草滩煤矿主井绞车房井下装载、井口卸载视频系统出现缺陷,绞车司机看不到装卸载情况,给安全生产带来隐患。王欢作为班组带头人,带领技术人员多次深入现场,进行比对设计,几易其稿,进行安装、校验和试运行,节省投入5万余元,工作安全性及效率也得到提高。

“干一行钻一行,好学严谨,吃苦耐劳”,是工友们对他的评价。年初,柳巷煤矿作为该公司智能化矿井建设试点单位,王欢被纳入该矿智能化建设主要成员,本着“先学一步,学深一层”的原则,他利用各种渠道自主学习,并积极参加技能培训,率先掌握智能化开采操作及维修技术。他深知“一花独放不是春,百花齐放春满园”,及时制定班组系统素质提升方案,利用职工学习时间,组织所有机电维护人员讨论学习综采自动化电控、机械部分常见故障的排查等,把所学知识毫无保留地传授给职工。在王欢的努力下,年10月,柳巷煤矿工作面自动化试生产与地面调度指挥中心顺利实现“一键启停”。

近年来,王欢带领大井维护班组,检修主副井井筒罐道余米、检修胶轮罐耳余副、配合更换了主井首绳余米,参与更换调试主井装载站液压系统改造、安装使用隐患排查信息化系统等工程,有力保障了矿井安全。

本文来源:江苏经济报




转载请注明:http://www.180woai.com/afhzp/1936.html


冀ICP备2021022604号-10

当前时间: