前言
某水泥厂有已运行七年之久的水泥窑,由于当地处于m的海拔高度上,所以在熟料生产上生产能力只能维持在t/d的水平。其中水泥窑系统的主机装置主要有:窑头燃烧器、一次风机、头排风机、回转窑、窑尾预热器、窑尾高温风机以及风机电动机、分解炉用燃烧器、篦式冷却机。文章以此为例对水泥窑系统能节能降耗改造进行具体的分析。
1、改造前存在的主要问题分析一是,喂料不稳问题。正常情况下水泥窑的喂料量处于每小时t的水平,在此情况下,空载电流为A、入窑斗提的平均电流处于A至A的范围内,电流波动最大程度处于±15A的水平,从而导致喂料波动出现了60t/h的差距。喂料不稳问题会导致窑系统的煅烧出现质量问题。经过配件更换以及增加冲板流量计也未彻底改善此问题。
二是,喂煤不稳问题。此案例中窑系统的的喂煤精度较差,主要是由于转子秤不稳造成的运行中经常出现故障,同时,喂煤管道因内径尺寸设计问题,存在脉冲现象,在进行送煤过程中存在煤粉沉积的问题,在运行过程中需要通过送煤风机的配合才能完成生产,所以造成了电力能源浪费。
三是,分解炉热工不稳问题。由于喂料与喂煤都存在不稳定的问题,从而影响了分解炉内部燃料燃烧情况,导致系统内温度不能处于稳定状态,温差甚至超过了10℃的范围,而且温度波动的频率十分频繁,平均三个多小时就会出现一次,严重的影响了煅烧质量;并且燃料燃烧不完整的情况严重影响了能源的利用率;再加上温度不稳定工作人员需要频繁进行调试,增加了人工工作量。
四是,预热器撒料存在问题。此窑系统中使用的是图1所示结构的预热器,这种预热器的东西两侧温度持续处于不平衡的状态下,所以因温度存在较大差异,筒压也出现差别,当预热器hld<0.7、(h+s)/d<1.5的情况下,预热器发生短路的几率较高。所以预热器不合理严重影响了其撒料效果。
图1
五是,预热器下料管管径小,经常出现堵塞问题。窑系统煅烧材料中含有大量的碱,预热器的很多下料管都需要频繁结皮才能完成,但一些下料管因过于频繁操作,出现了结皮垮落的情况,而且有些下料管的管径要明显小于其它部位的下料管,这样导致厚结皮无法正常顺畅的通过,从而出现了下料管堵塞的问题。此水泥厂每年处理下料管堵塞问题的频率是每月1.5次,这也成为该厂生产工艺管理以及生产效率控制的主要难题。
六是,冷却机效果不明显问题。此水泥厂使用的是篦式冷却机,在使用过程中发现了以下几个主要问题:一是,进行熟料急冷时效果差。冷却机高温段稳流阀部位设置了诸多弹簧,一旦弹簧出现失灵的问题,自动进行分风的功能就无法发挥作用,从而导致风量较小,只能对薄料的表层进行处理,无法把风送到需要的地方。而从监控中可以看到,固定段内冷却中存在明显的吹透问题,从而无法有效进行温度控制,这样温度持续偏低会严重影响煅烧质量。二是,风室配置存在不合理的问题。冷却机主要有六个风室,其中四个风室的面积过大,风机之间也设置隔墙,无法保障鼓风机的电流处于平衡状态,同时也证明鼓风机产生的风力存在很大的差别;在这样的情况下,风室的不严密,无法保障冷却空气作用到熟料层。三是,驱动程序中液压缸过小,当料层过厚时,就会出现崩管等问题,所以生产过程中需要调节料层的厚度来完成施工。四是,冷却过程中对热回收效率过低,偶尔会出现红料情况。
2、节能降耗改造的主要措施分析解决喂煤不稳问题的措施:将原窑系统中使用的计量系统替代为转子秤,重新进行吸尘器型号选择,并调整了吸尘器的吸尘位置,避免因憋风问题导致下料不畅通问题的出现;并且通过使用转子秤能够提高计量的精准性,降低漏风的影响,保障下料的可靠、顺畅进行。
解决尾煤送煤过程中管道存在脉动问题的措施:缩小原有尾煤管道内径,调整为Φ毫米。
解决喂料不稳问题的措施:将原窑系统中使用的DRW秤以及电控系统用TSLC生料秤进行替代。
解决预热器撒料效果差问题的措施:针对预热器系统中存在问题的下料口,重新进行分解炉改造,增加撒料盒的数量,并更改改料盒的形状,从而避免表面撒料不均等问题的出现。
解决下料管堵塞问题的措施:针对预热器下料管堵塞问题,可将管径下料管更换为管径大的下料管。例如将内径扩大到毫米。
解决篦式冷却机问题的措施:
一是,改造固定篦板,将原有的5排延长至7排,从而要向破碎机方向移动连杆装置毫米,为两排篦板提供位置,增加篦板后,原有的支撑、横梁等装置要重新进行制作与安装;并增加高压风箱的个数,迁移润滑油路管道;重新组合急冷单元、增加台风机数量,保障台风机作用的发挥;并更换叶轮,增加风压,提升急冷效果以及热回收效率。
二是,改造活动床,为了保障风机能够单独进行供风,应增加风室设置:加长固定床,保障风室之间有隔墙设施,并将单独风室划分成两个单独的小风室,保障能够实现每台风机单独供风。但由于风室可以分割,液压系统无法分割,所以必须更换叶轮。这样能够有效降低风机的消耗能力。
三是,拆除活动床中间的分风阀,以便减小成产过程中的阻力,同时要清洗并更换料层薄两侧的分风阀,保障分风功能正常进行,避免系统运行过程中,自动分风功能失效的问题,出现系统憋风情况。
四是,要确定合理的观察位置,保障能够检测到篦式冷却机侧面的运行情况,这样能够标注出运行的高温位置,从而观察料层厚度是否与冷却机性能相符合,从而改造液压系统,避免料层过厚影响冷却机工作效果。
除此之外,在工艺上完成节能降耗改造后,也要注意到工艺管理上存在的问题,统一窑系统运行参数,并严格按照参数进行系统内设备调试;通过强化监督系统建设,严格管理工作人员的操作行为,并且随意调试设备参数的工作人员要给予严厉的惩罚,从而保障节能降耗的有效落实。
3、结束语综上所述,随着市场环境竞争程度的越演愈烈,水泥工业也在不断通过工艺、管理上的措施降低生产消耗,保障自身的利益的获取。但由于水泥窑系统内存在的问题,严重的影响了生产质量以及生产消耗,所以,文章以某水泥厂t/d水泥窑系统为例对节能降耗改造措施进行了分析,希望能够为水泥工业的发展与改造提供参考,从而促进我国水泥工业的持续发展。
■编辑窑炉君
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