我公司拥有一套Ф3.m×13m水泥磨与-10辊压机组成的半终粉磨系统,年以来,虽然系统台时产量突破了t/h,工序电耗同比降低,但在实际运行中,辊压机系统仍未达到高效运行的目标,做功效率时好时坏,造成辊压机系统选粉机的三分离比例失调,成品比例变小,导致细粉颗粒分布不合理,中粉颗粒变粗,入磨后影响磨机的粉磨效率,磨机产质量波动大。
针对此问题,公司组织专业技术人员,对辊压机运行数据进行分析、查找原因,对检查出的问题认真进行梳理,提出解决方案,目标就是使辊压机做功更加稳定,使物料在预粉磨过程中发挥更大作用。
问题的解决.1 辊缝及压力偏差大的问题
辊压机在运行中左右辊缝和左右压力偏差大,辊面左右挤压效率不一致,挤压效率发挥不高。
.1.1 原因分析
①进入两辊之间物料粗细分布不均,导致左右辊缝物料受力不一致,造成辊缝波动偏差;②称重仓下料不畅,在冲料或供料不足时,导致辊缝供料不均匀,未建立一定压力的料柱,造成辊缝偏差;③称重仓下料时仓内通气不好,物料在向下流动时多余空气排不出,导致进入左右辊缝物料流量大小不一致,辊缝产生偏差。
.1. 改进措施
①解决称重仓下料不畅的问题。因辊压机称重仓下锥体与进料阀之间溜管的垂直高度高,物料向下流动阻力大,物料流动中气体无法排出,为此,在称重仓仓顶安装自制呼吸帽(呼吸帽内设置过滤棉,防止冒灰),安装在称重仓仓顶边沿对称位置(见图1),解决了物料向下流动过程中仓内供风不足、气流无法排出、下料不畅的问题。
②合理控制辊压机称重仓仓位,建立一定的料柱和仓压,确保进入两辊的物料连续性。
③制定实效的粉磨系统作业指导书,按要求统一操作,严禁大幅度调节循环风机转速和选粉机中粉控制阀的开度,稳定原料配料秤流量,防止断料,确保进入称重仓物料的粗细分布均匀。
图1 称重仓呼吸帽对称安装位置
④确保辊压机液压系统加压正常、微调压力可靠运行,经常检查液压系统压力,保证压力正常,左右压力调节效率相同。
. 辊压机运行电流低、偏差大、做功效率低的问题
辊压机高效运行的主要控制参数就是运行时动定辊的电流高低,辊压机运行中左右电流偏差大、波动大,会造成辊压机因电流偏差或超流跳停,进相机故障率高,辊压机运行效率低。
..1 原因分析
①两辊之间未建立稳定的料柱,未形成一定的仓压;②称重仓下料不畅,造成进入辊缝的物料忽大忽小;③辊压机左右压力有偏差,挤压做功不匀,造成电流偏差波动大;④进入辊缝的物料离析严重,颗粒分布不均匀,造成电流波动大;⑤辊压机辊缝偏差大,辊缝过小(下料不畅)或辊缝过大(冲料);⑥两辊主电动机进相机补偿电流不一致,造成运行电流偏差、波动大。
.. 改进措施
①从辊压机喂料着手,喂料量是满足辊压机稳定料柱和建立正常辊缝的先决条件,喂料硬件装置必须保持完好运行,主要