技术立磨液压缸杆头断裂原因分析及改进

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引言

立磨作为一种新型、高效、节能的粉磨设备,已是目前水泥工业中的主流设备,该设备主要有工艺流程简单、占地面积小、操作维修便捷、运行能耗低等特点。液压缸是立磨磨辊研磨压力的传导部件,不仅要受到液压系统提供的静压力,还经常受到因立磨料层不稳定带来的瞬间冲击。油缸杆头则是油缸设计环节中受力较为薄弱的部分,其结构的合理性和加工质量的好坏直接关系到油缸使用的安全性,从而影响立磨的正常使用。HRM43.4Y立磨作为水泥预粉磨设备时,设计压力在生料立磨的1.5倍以上,所以对液压缸的性能和质量要求更高。宁夏某水泥公司采用HRM43.4Y立磨作预粉磨与ф3.8m×13m球磨机组成半终粉磨系统,粉磨P·O42.5水泥,系统产量≥t/h,系统电耗≤27kWh/t。立磨运行三个月后液压缸杆头多次发生了断裂,经过一系列的优化改进后得到有效解决。

01杆头断裂原因分析

1.1液压缸受力分析

液压缸杆头是连接液压缸活塞杆和传动臂的关键部件,并将液压系统的拉力传递给磨辊,并最终产生研磨压力,液压缸受力情况如图1所示。

图1液压缸受力情况

液压缸规格型号:ф/-×mm。

技术参数:缸径mm;杆径:mm;行程:mm;最大拉力:16MPa;试验拉力:20MPa。

活塞杆、杆头和连接组件材料均为42CrMo,正常工作拉力为12MPa,杆腔有效面积:

A=[3.14×(2-2)]\4=mm2

液压缸工作拉力:F=P·A=12×=MPa

杆头最小处直径:d=mm

杆头最小截面处的拉应力:

σ=4F/πd2=(4×)/3.14×2=49.63MPa

杆头材料的许用拉应力:[σ]=MPa(按5倍安全系数)。

由此可见,杆头最小截面处的拉应力远远小于杆头材料的许用拉应力,杆头发生断裂不单纯是拉应力作用所致。液压缸及摇臂结构实际工作状态如图1所示,磨辊碾压物料上下起伏致使液压缸活塞杆随之不断伸缩,此时,杆头以摇臂轴为圆心沿弧线左右摆动,即杆头杆端亦承受剪切力作用。且剪切力的大小随液压缸摆动幅度及频率不断变化。由此剪切力产生的交变应力作用是导致拉杆断裂的主要因素。在交变应力的作用下,杆头所受应力虽然小于材料的静强度极限,但经过应力的多次重复后,将会产生可见裂纹或断裂,即疲劳破坏。

1.2断裂截面分析

断裂杆头宏观形貌如图2所示,断口上通常呈现两个区域,一个是光滑区域,另一个是粗粒状区域。其断裂源区表面平坦,裂纹扩展区可以清楚地看到贝纹线。贝纹线是由机械在交变载荷作用下在断口表面留下的塑性变形痕迹,贝纹线的出现从宏观上证明了该活杆头属于疲劳断裂。图2中A指示是疲劳源区,B为疲劳扩展区,C为失稳扩展区和瞬断区,D为剪切唇区。在C区和D区分别出现了放射状条纹和剪切唇,这是由于在较大尺寸的韧性材料构件(如压力容器的器壁或者轴类传动构件)中,当疲劳断裂方式转变到一次性断裂的瞬断阶段时,应力从平面应变状态过渡到平面应力状态,其瞬断区断口形貌呈现放射状条纹,最后分离部分显现出剪切唇形貌特征。

图2液压缸杆头断裂情况

1.3化学成分分析

利用线切割在断裂杆头截面取样,制成化学成分分析试样,利用直读光谱仪对断裂杆头进行化学成分分析,其结果见表1。可以看出,其各项成分均满足JB-《大型合金结构钢锻件技术条件》的要求。

以上检验结果表明杆头化学成分合格,符合JB-标准的规定。

1.4力学性能分析

油缸杆头材质为42CrMo合金结构钢,42CrMo钢材属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。杆头截面尺寸mm,调质处理(℃淬火2h,℃回火3.5h),对照JB/T-标准进行测试,结果如表2所示,硬度测试见图3。

表2杆头力学性能

图3杆头硬度测试

以上检验结果表明杆头抗拉强度、屈服强度、硬度及断后伸长率均合格,但冲击功低于JB/T-标准,说明杆头断裂与设备不稳定运行时瞬间冲击关系较大。

1.5金相组织分析

利用线切割在断口裂源处沿活油缸杆头心部径向取样(如图4所示)进行磨抛,采用金相显微镜AXIOimager.A1m,按照GB/T-15金相组织进行检测,检测结果如图5所示。根据油缸杆头调质处理条件,杆头的显微组织应该为回火索氏体。但从图5可以看出,油缸杆头组织为针状铁素体,铁素体呈魏氏体组织分部,未发现马氏体和回火索氏体,从而说明其调质处理不符合要求。

图4样品图片

图5杆头显微组织

02优化改进措施及效果

2.1调整热处理工艺

从上述分析可知,活塞杆的化学成分及表面硬度符合要求,而其显微组织不符合要求。油缸杆头采用调质处理后,其心部组织应为细小、均匀的回火索氏体,具有较好的综合力学性能,从而能满足杆头的使用要求。网状、半网状铁索体组织的硬度值较低,疲劳极限也较低,加上微裂纹的存在,使该部位存在一定程度的应力集中,降低了杆头的疲劳强度,成为潜在的裂纹源。在外加载荷的作用下,裂纹源形成并逐步扩展直至断裂。通过调整热处理工艺,采用水淬油冷的方法进行调质处理,淬火液采用水,回火采用高温回火既能获得较强屈服的同时又能保证其韧性。另外,根据液压缸实际的工况及重要程度,按照GBT-要求,锻件级别采用I类标准。

2.2油缸杆头结构改进

采用有限元对油缸杆头进行应力分析,颈部断裂处应力为90~MPa,通过优化设计,增大颈R角,应力为71~81MPa,明显减小,如图6所示。

图6改进前后应力云图对比

2.3改善立磨运行工况

因本项目属于改造工程,空间受限,未设置进料缓冲仓,加之配料系统均为利旧设备,配料秤复杂繁多,设备老旧,计量不准,经常跳停,进料不稳定导致立磨运行振动较大。通过对进料系统进行改造,保证物料计量的准确性;立磨进料端增加稳流仓,保证了进入立磨物料的稳定性。并在再生产过程中合理控制磨辊压力,有效地降低磨机振幅,使磨辊和液压缸在相对静压状态下工作,大幅降低了因物料不稳定导致液压缸工作时的瞬间冲击值。

03结束语

立磨运行工况复杂,液压缸在传递拉力时,杆头受到反复的交变应力;材料调质处理不合格,金相组织中存在大量网状铁素体,使得材料性能很差,在应力集中的根部易形成裂纹是杆头断裂的主要原因。通过改进热处理工艺、优化杆头结构、改善设备运行工况等措施,根本上解决了此问题,保证了设备的高效运行。

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作者:刘福永来源:《合肥中亚建材装备有限责任公司》如有侵权,请与我们联系!如果您有想与大家分享的文章,欢迎大家踊跃投稿投稿邮箱:chongzhang

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