介绍了台CKP40立磨和台Φ4.8m×9.5m球磨机的双闭路水泥联合粉磨系统,年、年在平均分步电耗较高的情况下进行提产改造,采用了双立磨带单球磨运行的工艺模式,既能保证灵活生产,提高运行效率,又能在提高台时产量的同时降低能耗。
1 概述目前我公司水泥粉磨系统采用台立磨+台球磨的双闭路粉磨系统,产能9?t/d,立磨系统为CKP40立磨(装机功率?40kW)配套JXF选粉机及循环风机(装机功率45kW),球磨系统为Φ4.8m×9.5m球磨机(装机功率3?kW)配套K选粉机及循环风机(装机功率kW),生产P·O4.5水泥,台时产量00~10t/h,比表面积m/kg。年,A线水泥粉磨系统平均分步电耗34.17kWh/t,最高为35.59kWh/t;B线水泥粉磨系统平均分步电耗34.97kWh/t,最高为36.99kWh/t;双系统全年平均分步电耗34.80kWh/t,最高为35.7kWh/t。年,双系统全年平均分步电耗34.64kWh/t。但与其他公司同类系统先进指标31.3kWh/t相比,电耗仍偏高,生产成本较高。
为了降低水泥生产分步电耗,控制生产成本,我公司经过对水泥粉磨系统广泛调研、论证,认定可利用双立磨加单球磨的水泥粉磨技术来实现降低分步电耗、控制生产成本的目的。同时两条水泥粉磨生产线,既能实现双立磨带单球磨进行生产,也能实现双生产线各自生产互不干涉,使得生产安排更加灵活,提高了运行效率。
存在的问题及分析我公司水泥分步电耗高于其他同类公司,主要原因是生产P·O4.5水泥时比表面积控制指标较其他公司高出0m/kg,石灰石掺加量控制指标低于其他同类公司,单系统运行时台时产量低于其他同类公司0t/h左右。为了降低水泥分步电耗,我公司于年8月份决定进行水泥双立磨带单球磨改造,以达到提产降耗效果。
改造前A线、B线粉磨系统工艺流程如图1所示。改造后B球磨选粉机粗粉可以分别入A线和B线系统,图为双立磨带单球磨运行的工艺流程。
图1 改造前水泥粉磨系统工艺流程示意
3 改造措施以A/B立磨带A球磨为例介绍技术改造的具体措施:
(1)降低B球磨选粉机粗粉斜槽角度,由现在的15°降低至10°。
()将入A球磨的粗粉斜槽由B变为B斜槽。
(3)在B球磨选粉机粗粉斜槽入冲板流量秤之前添加分料箱,该分料箱有一个入料口和两个出料口,两个出料口都设有电动闸板阀,一个出料口与原B球磨冲板流量秤相连接,另一个出料口与上述改造后的粗粉斜槽相连接,如图3所示。改造完毕后两台电动闸板阀能够自由开合,从而实现改变B球磨选粉机粗粉斜槽内物料走动方向的目的,使B球磨选粉机粗粉斜槽内的粗粉不再入B球磨而是入A球磨(如图4所示)。
图3 球磨选粉机粗粉斜槽添加分料箱和闸板阀
图4 球磨选粉机粗粉斜槽改造
(4)在A线、B线水泥混料机中间,添加一台长度4m宽度m、能力为t/h的混料机。A、B球磨选粉机成品斜槽在入原混料机前添加分料箱,该分料箱有一个入料口和两个出料口,其中一个出料口与原混料机相连,另一个出料口与新添加的混料机相连(如图5所示)。
图5 成品斜槽新加混料机
(5)新加混料机出口与原混料机出口相连,出口中间添加电动流量控制阀,以便控制物料流出量,避免入库斗式提升机超载运行。
(6)双立磨带单球磨运行时,石膏全部使用A线系统石膏秤,将现有A线石膏秤进行改造,原来石膏秤能力为0t/h,由于台时产量提升,石膏秤能力改为30t/h。
4 操作流程双立磨带单球磨工艺系统改造后生产操作流程如下(以双立磨带A球磨为例):
(1)确认开车范围,做好启动前的设备检查工作,确认压缩空气站工作状态正常,管道畅通。
()启动库顶水泥输送及收尘组、水泥入库组。
(3)确认当班水泥库顶各入库开关是否到位。
(4)启动油站组:包括球磨及立磨减速机润滑站、磨主电机润滑站及磨辊液压站组,冬季低温时,要现场提前启动油站电加热器。
(5)启动A立磨和B立磨喂料斗式提升机,选择混料机并打开相应闸板、成品斜槽。
(6)启动A球磨和B球磨磨尾袋收尘组及高效选粉机组,根据生产需要选择B球磨选粉机粗粉斜槽闸板,即闸板4.61A开启,4.61B关闭。
在生产过程中,还可灵活更换工艺流程,若由双立磨带单球磨系统切换至单磨系统,则开启B球磨的混料机,切换闸板、开启B球磨,闸板4.64BM开启,4.6BM关闭;若由单磨系统切换至双立磨带单球磨系统,则开启3号混料机,切换闸板,即闸板4.6BM开启,4.64BM关闭,停止B球磨(只停主机,其他设备不停)。
(7)逐一启动A/B立磨收尘组、立磨选粉机组及循环风机组、A/B立磨循环提升机、A/B立磨密封风机、A/B立磨主电动机组、A球磨。
(8)启动喂料组,开始喂料。
(9)磨喂料量的控制:磨机在刚开始运转时,要控制喂料量,根据磨内物料情况,遵守由少到多的原则喂料,绝对避免一开磨就打到最大下料量,同时根据磨音、回料、提升机负荷大小进行调整。
(10)运行时,A/B立磨系统降低循环风量,提高选粉机转速,加大立磨研磨压力,降低入球磨物料细度。根据球磨电流、提升机负荷大小逐步加料,以达到合适控制范围,并相应调整出混料机流量阀,平衡入库斗式提升机电流。
5 改造效果及经济效益经过此次技术改造,实现了双立磨带单球磨稳定运行,物料配比与正常模式时相同:熟料76%、石灰石%、燃煤炉渣1.5%、矿渣微粉4%、石膏5.5%。减少一台球磨机后,在比表面积指标不变的情况下,目前A立磨和B立磨分别喂料t/h,总台时产量可以达到t/h,较以前单立磨带单球磨系统运行台时产量00~10t/h时可提高t/h左右。由于A立磨和B立磨分别喂料t/h,立磨部分物料较少,立磨电流仅为A,较正常模式降低了60A左右。改造后A线系统小时用电量6?89kWh,B线附属设备小时用电量3?80kWh,水泥分步电耗为3.8kWh/t,用双立磨带单球磨水泥分步电耗相比原系统可以降低kWh/t。
00年3月3日双立磨带单球磨运行和正常模式运行的相关参数对比见表1和表。
表1 双立磨带单球磨运行和正常模式运行的细度数据
由表1可见,立磨选粉机细粉的比表面积值双立磨带单球磨系统高于正常模式,主要是由于双立磨系统喂料时A、B立磨分别喂料量为t/h,正常模式时单立磨喂料量为10t/h,前者比后者降低了55t/h,立磨系统物料较少,立磨选粉机转速较正常模式提高5Hz,导致入球磨物料的比表面积高于原正常模式,减轻球磨机负荷,提高球磨机粉磨能力,保证后续球磨机实现提产增效。
由表可见,双立磨带单球磨与正常生产模式相比,水泥3d强度和8d强度偏差不大,水泥性能均呈现正常稳定。
该项目投资费用为57万元,其中设备费用为33万元,非标制作费用、设备安装费用为1万元,电气电缆费用为10万元,土建及防雨费用为万元。我公司每年按生产水泥万t计算,该项目建成运行后,年度可节约电费万t×0.45元/kWh×kWh/t=万元,该项目4个月内即可收回成本。
6 总结此次改造,我公司投入较少的资金实现了降低系统运行电耗、保证设备稳定运行、提高设备可靠性的预期目标,改造后两线主机既能实现双立磨带单球磨的生产,也能实现各自生产互不干涉,使得生产安排更加灵活稳定,经济效益可观。
作者单位:唐山冀东启新水泥有限责任公司推荐阅读
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